針對系列液壓泵出現(xiàn)回油量超大的故障,可采取措施控制缸體大端面對內(nèi)花鍵的跳動量,解決效率低的問題。液壓柱塞泵在廠內(nèi)試車和外場使用中出現(xiàn)泄漏量超標(biāo),導(dǎo)致液壓泵效率偏低的技術(shù)質(zhì)量問題。
經(jīng)多次試驗表明,在諸多因素中,缸體大端面對內(nèi)花鍵的跳動量超差是主要原因之一。經(jīng)工藝試驗,較好地解決了該問題,以柱塞泵為例介紹如下制臥式拉制等方法,大端面與內(nèi)花鍵不能實現(xiàn)一次定位加工。拉削后全長能形成花鍵大直徑而只保留較矮的齒高,既能達(dá)到大直徑定位,又能達(dá)到減輕拉刀的切削力和減短拉刀長度的目的。
由改成使花鍵大直徑的長度由加花鍵心軸定位過了零件的重心,使得加工更加可靠。圈拉刀設(shè)計花鍵心軸的設(shè)計,一方面使齒頂圓有錐度,另一方面減薄齒厚避免大直徑定位發(fā)生干涉。三節(jié)床身箱臂內(nèi)側(cè)設(shè)置槽型軌道,待裝桿待裝筒的各支承和限位裝置均以滾輪滑車方式沿軌道行走,操作方便。
垂直調(diào)節(jié)為推力球軸承支承的螺旋升降,范圍其上部是裝有型導(dǎo)向滾輪的小滑車,由兩側(cè)調(diào)節(jié)螺桿進(jìn)行水平調(diào)節(jié),范圍土具有對中精度高,省力和調(diào)節(jié)范圍大等特點。下工作缸帶動缸筒調(diào)位滑車沿軌道行走,不僅能完成待裝桿的全行程推人或拉出,還能方便地把待裝缸筒調(diào)至最佳位置。
滑車上立置兩塊擋板,集型槽矩形槽和平端面三種限位結(jié)構(gòu),間距可調(diào)并鎖緊,可分別滿足耳環(huán)鉸軸法蘭等不同聯(lián)接形式和尺寸的缸筒推拉限位,具有多功能之特點。